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數控畢業論文

優化數控下料的管理論文

時間:2022-10-09 01:52:41 數控畢業論文 我要投稿
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優化數控下料的管理論文

  優化數控下料的管理論文

優化數控下料的管理論文

  【摘要】本文通過對結構件分廠數控班組的調查研究后,分析了該班組的生產現狀,發現了諸多問題,在此基礎上結合分廠的實際情況,提出了PDCA循環管理法[1]、引進新的編程軟件FastCAM,優化了數控班組的生產管理,使數控下料能更合理,更科學,提高了生產效率和質量,從而保障分廠生產順利進行。

  【關鍵詞】PDCA循環管理法;FastCAM

  1.數控班組現狀

  結構件分廠以生產液壓支架結構件為主,從原板材下料到最終的部件成品制造,最關鍵的就是數控下料切割,該數控班組共有3臺火焰切割機,平均每天下料需30余噸,任務量大時,高達50余噸,每年下料達10000余噸。

  下料種類多,數量大,工期緊,任務重。現場工件堆放凌亂,工人找不到料、缺件、多件的情況頻繁發生。既浪費了成本,又耗費了人力、物力。而員工對設備的維護過簡,導致設備的故障率增多,嚴重影響本車間的有序生產。

  2.數控班組的優化管理

  針對數控班組現狀和出現的問題,迫切要求對數控班組現狀進行改變,對管理進行優化,從而提高數控班組的管理水平。

  2.1運用PDCA循環管理法,進行優化。

  P(Plan)計劃——包括方針和目標的確定以及活動計劃的制定。對每一批生產任務,做好下料計劃,首先是確認下料圖,確認工件大小尺寸,核對工件材質、數量等,省去因大小不當造成的補修等現象,更能節約時間,避免鋼材的浪費。其次,將計劃形成看板模式進行分類排版,使其簡單明了,便于下料。

  D(Do)執行——執行就是具體運作,實現計劃的內容,按計劃進行數控下料程序編制,按計劃套料,極大地提高利用率,減少浪費。按照計劃進行編程套料,加快了車間的生產節拍[2],提高生產效率。

  C(Check)檢查——檢查就是要總結執行計劃的結果,分清對錯,明確效果,找出問題。編寫程序后,交由專人進行程序檢查,核對其數量、板材、種類、利用率以及穿孔點位置等。發現問題及時更改。

  A(Action)行動——對檢查的結果進行處理,認可或否定,成功的經驗加以肯定、模式化或標準化以適當推廣,失敗的教訓加以總結,以免重現。

  不斷運用PDCA循環的科學管理法,使數控下料程序化,提高了下料準確度、鋼板利用率,節約了大量下料時間,從而提高了車間生產效率。

  2.2設備管理的優化

  2.2.1資源的整合

  數控原有3臺大型火焰切割機,分別為大連小蜜蜂切割機、日本小池酸素切割機以及哈爾濱的華崴切割機。我們將故障頻發,即將報廢的設備進行淘汰,換上新的哈爾濱華崴切割機。下半年欲再購置一臺哈爾濱華崴切割機,慢慢的達到設備的統一,這樣就可以實現設備統一管理,所需的耗材、備品備件等就可統一使用,不僅減少了庫存,也整合了資源,更方便了管理。

  2.2.2設備病例的建立

  為數控班組的每臺設備建立了一份完整的病例,設備病例記錄了每一次設備的維修日期,維修原因,發生故障的時間,發生故障的詳細原因,處理方式以及維修人員等信息。這樣操作人員就能隨時掌握設備的健康狀態,方便、快捷、準確的找出設備故障,以及正確保養方式和應注意的問題等,把故障消滅在萌芽狀態并能按病例快速“醫治舊癥”。使設備能正常運行,保障生產能夠順利進行。

  2.2.3設備的維護及保養

  數控火焰切割設備作為一種高效、快捷的切割設備,在使用中,要進行日常正確的維護和保養。對軌道齒條的灰塵清理及潤滑等維護工作要認真完成。使用一段時間需調整各伺服電機的連接距離,控制各齒條間隙,保證機器行走的精度和平穩性。日常安排專人進行設備維護與保養,使設備使用壽命延長。

  2.3編程軟件的更新

  數控班組原用編程軟件為InteGNPS,該軟件只能基于AutoCAD進行套料編程,套料形式完全靠編程人員手動進行,套料速度慢,且穿孔點位置也是靠編程人員的經驗而定,下料質量偏低,下料后對工件的預熱穿孔處造成少量過燒,留小尾巴等缺陷,基于上述原因,更換了由上海發思特軟件公司研發的FastCAM編程軟件。該軟件不僅能解決上述問題,更使套料變得簡單方便快捷。

  FastCAM編程軟件提供了共邊、連割、借邊、橋接等高效的切割方式編程方法,有效的減少預熱穿孔、重復切割,防止熱切割變形,從而提高了切割的效率,節省了鋼材及切割機的耗材,增大切割機的使用壽命。

  2.4質量的保障

  在數控下料效率提高的同時,更注重保障下料工件的質量。所以我們要求首件必檢,并隨機抽樣檢查,以免批量工件發生錯誤,而采用了FastCAM軟件編程后,割具的補償得到了更有效的控制,這樣也極大地保障了數控下料工件的精度,使本所生產的產品外觀得到保障。

  2.5硬件的提升

  2.5.1軌道加長及基礎的更換

  將兩臺數控切割設備原有的14米及12米軌道分別進行加長至16米及18米,這樣每臺設備便可在下料接近尾聲時,將另一端進行起料、鋪板交替進行下料,就省去了停機作業時間,提高下料速度。且每臺設備都可實現13米鋼板的下料,從而消除鋼板剩余現象,既提高效率又節約成本。

  將原有的混凝土基礎更換為H型鋼基礎,消除了混凝土裂紋導致的齒條間隙變大的因素,增大了設備運行的穩定性,減少了設備的故障發生率。

  2.5.2物料的標識擺放

  將所下物料放到料架上,并將上面工件做好標識,按類別擺放到指定位置,改變了以往的亂堆亂放,無法吊裝等問題,使工人找料時能一目明了,清點容易,吊裝輕松安全。現場環境也得到了明顯的改善,從而安全得到了有力保障。

  2.5.3廢料渣斗的制作

  在數控的每個料架下都安放一個空斗子,這樣下料廢渣的大部分都能掉進斗子里,使清理工作變的容易,由原來的3天變成現在的一天或半天,大提高了工作效率。在清渣同時,也將廢料及料渣進行分類,節約成本,提高效益。

  3.結論

  經過了上述幾點優化管理后,數控班組有了明顯的改變。生產環節有了流程,下料的數量得到明顯控制,從而保證下料質量,提高生產效率,降低下料成本,改善現場環境、提高員工素質。更有效的保障結構件分廠的生產順利進行。

  參考文獻

  [1]高玉平.PDCA循環模式在高校文獻檢索課教學中的應用[J].圖書情報工作.2011年

  [2]鄧亞偉.如何確定生產節拍.企業管理,2007年

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